焦化厂三系统DCS应用改造
作者:胡志胜 发布时间:2013/4/10 13:14:20

焦化厂三系统DCS应用改造

胡志胜

(山西焦化股份有限公司德力信二车间,山西 洪洞 041606) 

摘  要系统冗余、软件组态、DCS操作等方面介绍提高DCS应用水平的途径

关键词DCS应用组态报警人机交互

1  背景

山西焦化股份有限公司第一套DCS于2000年应用在焦化厂一系统即一炼焦、一回收的TPS系统,开创了公司使用DCS系统的先河。随后,公司新建的主要工艺装置过程控制均采用了DCS系统。目前,仅焦化厂就有6套DCS系统,其中焦化厂三系统(即三炼焦、三回收)过程控制采用了日本横河的DCS系统(即CS3000系统),投用于2009年。

虽然DCS系统过程控制功能非常强大,但因公司全面应用DCS系统较晚,受各种因素的限制, DCS的应用还停留在较低的水平。DCS的应用仅仅是代替常规仪表,即DCS仍用于基础级的常规控制,先进功能不但未能充分发挥,有时还是影响安全生产的瓶颈,是一种资源的损失和浪费。

改造的必要性

目前DCS应用水平与焦化生产要求、革新工艺、节能降耗、优化操作、提高经济效益以及与自动化技术、DCS技术发展形势是不太相适应的。在这种形势下,需要从“会用DCS”提高到“用好DCS”这一层面。

DCS控制系统进一步应用可带来技术进步、操作水平的提高以及生产管理的改进,对保障工艺设备长周期、连续地正常运行,对减轻人们的劳动强度、保障人身安全,着重要的作用,也是公司挖潜增效的重要手段之一。

3  改造内容

提高DCS应用水平,就是在提高整个DCS控制系统的可靠性基础上,充分利用DCS的开放性、可扩展性、可集成性,不断利用、开发其潜能,优化人机界面,不断完善工艺监控以及增强控制系统的可维护性;就是根据工艺过程控制、操作需要,实施先进过程策略,提高生产效率。为此,从以下几个方面提高焦化厂三系统DCS 的应用水平

1提高整个DCS控制系统的可靠性,为提高应用DCS水平打下坚实的基础。

DCS控制系统从结构上充分地利用成熟的冗余技术对于控制系统的控制器、网络通信、电源系统等三者必须实现冗余,且各冗余设备之间必须能实现无扰切换采用冗余结构不仅能避免控制系统的局部故障扩大事故,保证工艺装置安全稳定运行,同时也保证设备故障的在线排除经过近两年的不断完善改造,焦化厂三系统4个控制站都做到了控制器、网络通信、电源系统等冗余,提高了整个DCS安全稳定运行水平,为提高DCS应用水平打下了坚实的基础。

同时,对一些重要的测点,虽然没有设计I/O冗余,但在具体的I/O逻辑处理功能方面考虑危险分散原则,进行细化调整,提高了关键测控回路及关键主要设备的安全运行水平。

2开展DCS操作及维护人员的培训,提高运行、维护水平是提高DCS应用水平的有效途径

在三系统DCS使用中由于操作人员对DCS了解不够,引发一些低级的操作错误为此,针对DCS操作及维护人员开展相关的培训不断提高DCS操作水平与应用水平。

3DCS报警系统目前DCS应用的薄弱环节,优化报警系统真正使报警系统有效发挥作用,是提高DCS应用水平的重要环节。

DCS报警系统是DCS人机界面的重要组成部分,报警系统涉及的数据信息量多面广“报警信息多”是DCS的通病。除工艺原因外,不合理的报警内容使得报警系统异常繁琐。由于“报警信息多”,DCS最基本的“列表报警”功能也因“不实用”而被冷落。工艺操作人员的精力是有限的,不能时时刻刻盯着画面获得工艺运行不正常的信息;控制画面分散,操作人员不能同时监控所有的控制点。因此,采取以下措施优化DCS报警功能,取得了较好的效果:优化设置关键工艺参数报警值对于工艺报警内容应从工艺角度认真筛选、审查,实现分类、分级管理从控制系统角度DCS系统部分报警内容也进行了优化调整,实现了分流管理通过生动的多媒体语音和事件驱动的方法用窗口的方式,直观、准确提示最为重要的报警给操作工,增强了装置事故预警能力,提高了报警的有效性不断加强对系统的二次开发,充分挖掘DCS先进的控制、操作功能,提高DCS用效果。

(4)完善应用软件。 

1) 增加DI、DO点历史数据秒采集及趋势组,完善对电气转动设备状态的监控,这些措施特别是在56#鼓风机相关DI、DO点监控中发挥了重要的作用。 

2) 优化部分工艺测控点的历史趋势数据采集和存储功能,方便了工艺过程控制分析:根据工艺需求将关联的工艺测控点放在一个或数个历史趋势组中,同时对一些特殊要求的工艺测点,增加了历史数据秒采集及历史数据分采集的对比曲线组,满足工艺不同的分析需求。 

3) 完善人机交互监控界面,增加了对生产操作更为重要的I/O画面。

4) 完善人机交互维修界面,增加了针对维护维修的I/O画面方便系统维护人员快速处理异常状况

5开发先进控制软件,提高过程的控制水平,进一步强化了DCS的控制能力,提高经济效益。针对一些较为复杂而控制要求又较高工艺调节,利用DCS本身的开发接口,开发局部优化软件,完成了56#焦炉集气管压力与初冷器前吸力联合控制的优化控制方案,解决了焦炉回炉煤气优化控制等问题,并应在实践中不断完善,取得了很好的效果

4  结语

围绕提高焦化厂三系统DCS应用水平,经过近3年不断的完善、实施,不但增强了DCS系统的稳定性,而且提高了焦化厂三系统生产平稳性,减轻了操作工的心理压力,降低了劳动强度,提高了产品回收率,增加经济效益,降低了能耗。

参考文献

[1] 何衍庆集散控制系统原理及应用第二版) [M].北京: 化学工业出版社,2003

[2张志檩.先进过程控制技术漫谈[J].自动化博览,2009

[3]王常力分布式控制系统DCS 设计与应用实例[M]. 北京:电子工业出版社,2004

作者简介: 胡志胜1976-工程师研究方向自动化应用

收稿日期:2012-12-28