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Agilent/HP 784A

供稿:厦门兴锐达自动化设备有限公司 2016/3/25 11:59:36

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  • 型号:Agilent/HP 784A

  • 数量:10

  • 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司

  • 有效期:2019/2/1 0:00:00

描述:

ALLEN-BRADLEY  1336F-C200-AN-EN  
Allen Bradley AB 1336F-B050-AA-EN  
Allen bradley 1336F-BRF200-AN-EN  
ALLEN BRADLEY 1336F-BX040-AA-EN-HAS2-L6  
Allen Bradley 1336F-B040-AA-EN-HAS2-L6

ALLEN BRADLEY 1336F-B050-AA-EN-HCS1-L6  

Agilent/HP 784A

电力节能变频器在氧化铝配料系统中的应用何金奎,高媛(中铝山西分公司,山西河津043300)针对氧化铝烧结法配料生产设备存在的不足,采用变频调速技术对其进行了改进,不仅改善生产过程使生料浆指标合格率得到提高,而且实现了节约能源,提高了企业经济效益。

  氧化铝;配料;变频;节能I丨TM46 I丨B|文章编号| 0刖目在氧化铝烧结法生产工艺中,配料处于重要的基础地位,配料产品即生料浆质量指标的优劣对后续氧化铝生产作业有着重要的影响。而其主要质量指标钙比、细度、铝硅比及细度是依靠调整进入原料的石灰石、混矿石等物料的下料比例及流量(每小时下料重量)来实现的。

  原来所用设备及方法是:使用两台裙式板式机分别带上述两种物料,依靠滑差电机调速来完成,即依靠泵称称出不同转速下两种物料的重量,然后简单估算出一系列不同转速所对应两种物料的流量值,列出图表贴在饲料机操作室内,然后饲料机操作人员依照调整指标人员的命令,按照此表内对应值依靠人工调整电机转速来调整下料比例及流量。此方法存在以下不足:①由于滑差调速电机本身性能限制,当板式机在低速运行时,板式机的速度往往处于一种不稳定状态,即使是在正常调速范围内也经常发生因调速器性能不稳定出现明显的偏差,每过7天左右就需要电工对调速器整体校正一次;②由于滑差离合器密封性不好,离合器容易被灰尘或异物堵死而造成飞车(失控)现象,导致出磨生料浆一次入槽合格率低,需要在小槽内进行后续2次甚至3次倒槽调整指标才能合格,使后续工序变得复杂;③板式机的调速仪表设在现场,并且缺少在线检测设备,要求饲料机操作人员定期不定期地到现场巡检、记录、计算调整等,劳动强度大;④板式机较皮带秤维护、清理工作量大,费用高。针对上述问题,我们使用DCS系统变频调速皮带称及其控制仪表等对该控制系统进行了改造。其控制系统电路图如所示。

  1变频器的工作原理1.1设备选用及其功能DCS系统采用FOXBORO公司I/A,S集散控制系统,其功能为:①根据整体工艺流程的情况及设备状况提供两台皮带称(两种物料)的下料比例及流量给定;②完成皮带称起动、故障报警与停机的自动化专科学校,工程师,现工作于中铝山西分公司氧化铝一分控制系统电路图控制仪表选用专门针对皮带称设计的一种高性能控制仪表TS900,其功能为:根据DCS提供的给定流量值与皮带称返回的瞬时流量值,通过其内部PID调节器运算后,调整皮带称的转速,使皮带称的瞬时流量值与给定流量值相等。

  1.2工作原理工作原理见,主控室操作人员通过DCS系统起动皮带称,变频器起动的同时发出应答信号于仪表,它根据DCS所给定流量值调整变频调速皮带称的运行速度。由于皮带称在开始运行时有一段布料过程,故在设定布料时间内仪表不进行PID调节也不进行报警(速度报警除外)但随时进行流量计内通过DCS系统停车,而不影响其它皮带秤的运行,此时该台皮带秤对应系统部分将处于自动控制运行的备用状态下,即TS900仪表始终处于备妥状态,随时可根据生产需要启动它。

  DCS系统一方面可根据生产工艺控制要求及下料总重量自动调整下料比例及流量给定值,另一方面可实现设备的连锁保护控制,即在入磨碱液量低于设定值或磨机跳闸停车时,自动停止皮带秤的运转避免堵磨子进料口的事故发生。而主控室人员仅根据来料情况(断料与否)及后续产品指标情况进行微调即可。原饲料机人员在主控室内通过摄像头便可监视所有10台皮带秤,观察其运转状况及所带物料变化情况。另外该系统还可实现各种物料的在线计量和实时调整。若来料不中断且成分相对稳定,该系统还可以在模块指导下达到完全自动稳定运行。

  1.3运行说明自动、手动、变频控制可转换。自动状态:该系统完全实行自动运行,其内部参数完全有模块控制运行。手动状态:DCS系统退出运行,每台皮带秤将处于独立控制运行,但每台调速系统还处于闭环控制。变频控制状态:完全依靠经验人为设定变频器(在其面板上)运转频率。三种状态可以转换。

  (2)瞬时流量计算。皮带称返回瞬时流量计算是通过安装在其计量辊下的荷重传感器,使皮带上物料的重量转换成电压信号,该电压信号(mV级)由TS900仪表的模拟输入AD口输入仪表,通过计算得到单位长度物料量G(kg/m)。在皮带秤上还安装有皮带速度传感器,该传感器可以将皮带速度转换成脉冲信号,再由DI口输入TS900仪表,得到皮带的速度Km/s),则皮带称瞬时流量为G.V(通过仪表内部计算)。

 负荷率、速率、流量偏差率及皮带跑偏监视功能,等皮带发生断料、卡住及跑偏等故障时能及时报警或停车。

  3应用效果3.1配料工艺指标该控制系统投入运行后,因其计量精确完全满足了生产工艺指标的控制要求,使用1年来生料浆主要质量指标钙比、细度、铝硅比等合格率较过去同等条件下相比提高10%~15%.原料供应成分稳定,可逐步取消出磨生料浆在小槽中反复倒槽的传统工艺,实现了出磨生料浆不经调整即为合格料浆,为氧化铝后续生产的稳定运行,为氧化铝烧结法系统的稳产高产提供了很好的基础条件。

  3.2劳动强度该系统运行稳定可靠,相对降低了维护、清理的工作强度。①该系统实现各种物料的在线计量和实时调整,避免了饲料机操作人员到现场巡检、记录、计算调整等工作,劳动强度大为降低;②皮带秤系统仅需半年左右进行一次核秤,不象原来使用板式机时那样繁琐,需要电工每周校正一次调速仪表;③皮带秤较板式机维护点少、维护量小,体现在原板式机驱动部分采用圆柱齿轮减速器(ZQ-500型)通过弹性联轴器与滑差电机连接后实施,而皮带秤采用减速器与电机一体型的摆线针轮减速电机(BWY15型)前者在使用过程中要求巡检及维护的部位比后者不仅点多而且复杂,相比后者维护量要小得多。

  3.3经济效益3.3.1劳动成本使用1年来改造后由于维护量小,致使检修人工费较原来每年节约1.5万元;原10台板式机需要两名操作工,现由于劳动强度降低仅需要一名就可以了,每年降低生产成本2万元左右。

  3.3.2节能效果改造前板式机配用的7.5kW电机,正常生产时运行电流(/i)约为11.5A,运行电压380V,则电机消耗功率改造后皮带秤配用3kW电机,电机正常生产时(变频器输出23Hz左右)的运行电压为200V,电流(/2)为45A,则电机消耗功率若按平均每天运行8台皮带秤,电费以0.4元/kW %1年工作8300h(去除检修等时间)计算,年节约电费支出11.95万元。

  4结论变频调速系统操作简单、方便,用户界面友好,而且功能齐全,完全满足了生产工艺指标的控制要求,使出磨生料浆入槽合格率明显提高,改善了工艺流程且降低了操作者的劳动强度。

  节能效果显著,节电率76%左右,年节约电费约11.95万元。

  降低了维修费用,年节约维修费1. 5万元,提高了设备的运转率,具有很好的使用价值和显著的经济效益。


  


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Agilent/HP 784A

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