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中石化湛江东兴“体内循环”节水减排

中石化湛江东兴“体内循环”节水减排

2006/11/2 9:15:00
每天早晨,供排水车间的工作人员都要在污水处理场仔细转上几圈,不时将一些处理药剂加入污水罐内,认真检查污水罐、污油井、污泥井的液位变化情况,防止污水溢出。 这是湛江东兴公司供排水车间操作人员每天必须做的“规定动作”。今年以来,该公司通过狠抓污水回用,增加“体内循环”,挖掘节水潜力,提高工业水的重复利用率,取得了显著成效。1~9月份,吨油耗水量为0.499吨、吨油排水量为0.091吨、工业水重复利用率为98.27%,位居集团公司前列。 在2002年被石化集团收购以前,东兴公司原油加工量仅为200万吨/年。自2000年8月,东兴公司实施装置外排污水回循环水场作补充水取得成功以来,实现了污水零排放的目标,取得了显著的社会效益和良好的经济效益,为湛江市获得全国宜居城市名次前列在环保方面作出了积极的贡献。 收购之后,集团公司对该公司实施了500万吨/年炼油改扩建,工程于2005年3月安全一次投产成功。产能扩大后,生产装置“喝”新鲜水大量增加,水资源供求矛盾加剧。同时,装置“吐”出污水大量增加,水质也相应变差,给污水回用带来很大的困难。 为此,该公司专门成立了节水减排工作领导小组,经过多方论证,认为在现有条件下减少外排污水,必须增加“体内循环”,提高污水的重复利用率,并制定了一系列措施确保节水减排工作的落实。 做好节水减排工作统筹安排。他们按照先大后小、先易后难、先简后繁的原则,在绘制全厂水平衡图的基础上,收集、整理、分析研究各装置的水质、流量数据,建立了全厂用水总平衡图,编制完成了节水减排项目报告,实施了6个技改技措项目。 针对部分地下水管线腐蚀严重、穿孔泄漏跑水较多的问题,在开展水平衡测试的基础上,对地下水管网进行漏水调查,并及时更新。针对水质变差的问题,增加了一套聚丙烯酰胺自动加药系统和两个100立方米柴油减渣罐,并改造了1号提升池。 该公司还抓好节水减排工作考核,重点抓好污水回用率、排放达标合格率、吨油排水量等经济技术指标的考核,并与月度绩效考核挂钩,提高了员工的节水意识,使跑、冒、滴、漏现象得到了有效控制。另外,他们还利用在线分析仪,密切监控污水的pH值、COD等指标,确保污水排放合格。通过采取以上措施,虽然公司原油加工量大幅增加,吨油取水量、吨油排水量却明显下降。1~9月份,该公司吨油耗水量为0.499吨,比去年全年平均水平0.65吨下降了23%,达到国际先进水平,耗水总量比集团公司达标指标按进度节约31.8万吨;吨油排水量为0.091吨,比去年全年平均水平0.15吨下降了39.33%。未发生一起因污水不合格而引起的环保事故。 目前正在实施的技改技措项目中,凝结水回收项目主体管网已基本建成,生物氧化塔反冲洗智能控制系统项目完成调研,5000立方米污水罐正在施工建设。这些项目的建成投用使节水减排工作有望再上一个新台阶。   (中国工控网提供)
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